邯郸全国劳动模范李义清:拧到哪都不放松的螺丝钉
车间里“没有文凭的专家” 李义清文化水平不高,却有着敏锐的思维和创新意识。多年来,他坚持学习新的管理知识和技术,通过不断钻研,成为车间里的“能人”,被大家戏称为“没有文凭的专家”。他利用工作经验编制了设备管理“看、听、闻、摸”四字歌;编写了针对选矿车间的设备管理手册,从设备维护保养到故障判断和维修一应俱全。近年来,该车间实现了设备完好率98%,可开动率98%,连续多年实现零事故。 李义清到了检修段以后,为了对设备心中有数,他带着职工钻自磨、进球磨、上平台、下地沟,跟大家一起爬上爬下。近年来,由于残采量增加造成铁精矿品位不稳。李义清想从设备管理上突破。他查资料,跑现场,每天不是蹲在自磨机边琢磨,就是憋在屋里又是画图又是比划。几天后,他将一张《自磨机自返装置技改设计图》拿了出来,技改 方向直指由于原矿的堪布粒度变细,之前的磨矿粒度已经不能使原矿单体解离充分,因此造成品位偏低的问题本质。他建议将自返装置条筛间隙由原来13.5mm缩小到10mm。这个方案使技术人员眼前一亮,大家马工动手对自返装置实施了改造。经过多次数据测试和质量跟踪检验,产品品位稳稳控制在了经济合理范围之内。李义清这次“钻”出来的技术改造,每年能给企业创造上百万元的效益。 2011年,选矿车间成立了以李义清名字命名的职工创新工作室。李义清带领他的11名团队成员把自制液压力机和模具作为主攻课题,积极开展技术攻关。他们查资料、画图纸、找参数,用了近一个月时间,经过多次实验,硬是做出了一台液压力机,每天可自制分级机大叶片50余片,不但解决了叶片自制难的问题,满足了维修需要,大大降低了职工劳动强度,每年还可节约成本15万元。他们自行研制加工的自磨机预抛石子圆筒筛、自磨机自返装置、分级机溜槽和排岩溜槽等设备应用于生产中,收到了良好的经济效益。 该工作室自成立以来,完成技术攻关、革新改造项目28项,创效60余万元,为车间培养了多名技术骨干,他的团队中已有5人取得钳工技师资格,3名职工取得高级技师资格。2011年,李义清职工创新工作室被邯郸市评为“邯郸市职工创新工作室”;2011年被河北省总工会、河北省科学技术厅、河北省职工技协联合命名为“李义清机械维修职工创新工作室”。 处处“抠”门,仅去年降本增效32万元 李义清非常节俭,把干工作当成自家过日子一样,精打细算,能省就省,以至于职工都喊他“老抠”。可他就凭着这股“抠”劲,每年可给公司省出数十万元。 过滤机精矿阀门是生产中最普遍最常用的小备件,从外面采购来的铸铁阀门耐磨性差,不到一个月就磨透了,需要经常更换。李义清看着一堆堆的坏阀门,觉得很可惜。他领着几个职工进行改造,先是用耐磨的铁管代替阀门上的铸铁管,耐磨性提高了不少,可是由于铁精矿冲击力强,改造效果并不十分理想。李义清又在改造后的基础上,在阀门进、出口部分再套上一层铁管,将阀门管道由单层改成双层,再在两层铁管之间灌上水泥,这样一来,只有铁管、水泥、铁管三道防线都被磨透后,才需要更换新阀门,改造后的阀门最少使用半年以上,耐磨性提高了六倍。李义清给大伙算账,外购的铸铁阀门1000多元一个,而改造用的普通铁管二三元钱可以买1公斤,每年光阀门一项就能节省几万元。 在他的带领下,职工降本增效士气高涨,不断推出各类降本项目,如皮带改向轮、自制大小叶片、自返装置等,仅2014年便实现降本增效32万元。
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关键词:模范,职工,车间 |